艾思软件智能水族箱系统研发进度
技术总结 告
撰写: 艾思科技(http://www.aisisoft.com.cn)
- 概述
- 线路问题解决
在1.0版本中, 线路过多一直是影响可靠性, 维护性, 实用性的一大问题. 如下图, 仅是外壳内部的线路照片:
从图上看出内部线路过多. 接头的牢固性很差. 而且内部与外设接口使用防水的圆形接口, 此接口没有固定, 在拨插接口时不太方便.
为解决这一问题. 2.0版本将研发主控板(树莓派3b)的应用扩展板. 此扩展板主要把接口集成到一起. 外设与主控板通过一条排线连接.
- 扩展板设计第一次尝试
设计扩展板最初想使用直接使用”洞洞板”焊接完成. 此方便的优点是, 价格便宜, 随意性较高.
由于洞洞板的主要目的就是为了集成接口元器件, 同时为解决在1.0版本中, 接口无法固定, 插拨不方面的问题, 本次使用USB的接口作为了主接口
焊接完成后如下图
但是缺点也非常明显, 比如:
- 无法进行定制, 原器件的针脚间距必须是2.54mm矩形间距. 对于复杂的元件件无法胜任.
- USB接口最多只支持到4芯线, 而我们的外设最多要支持到6芯线.
- USB依然存在拨插太紧, 操作不方便的问题. 而且此线路板在和外壳固定时不方便固定.
- 以上解决办法, 可以少量减少外壳内线路数量, 但是我们计算减少后的数量还是过多. 对于后期维护还是不够友好.
由于以上缺点, 此方便中止. 再寻救其它解决方案
- 扩展板设计第二次尝试
为增强拨插的”友好性”, 我们试验了多种接口方式.
- 端子接口:
接线端子由不需要焊接, 接线数量丰富等优点. 但是拨插依然过”紧”, 每次拨出时都要费很大力气, 当达到6芯接口时有时用手甚至无法拨出, 要借助工具才能拨出. 这不紧降低友好性, 极大可能在实际操作性会将线路拨断.
同时端子的针距不是2.54mm, 无法在洞洞板上完成焊接, 故此方案被放弃
- MicroUSB:
MicroUSB的优点是拨插容易.能支持到6芯线. 但线序在实际操作中不容易确定. 更重要的是如果单买这种USB口, 它的针角过小, 基本无法通过手动焊接完成. 上图中的带小扩展板的又会将整体护展变的太过零碎. 大大降低了系统的稳定性. 固此方案也被中止.
- 失败总结
为确定最优的接口方案, 试用了不至以上几种接口, 如TYPY-C, 电源接口, 音频接口. 杜邦排线接口等. 但都不是很理想. 经过失败, 我们总结出一个重大的限制是出在”洞洞板”上. 由到洞洞板的洞孔间距是2.54mm, 这使很多可用的接口无法焊接而弃用. 最终我们决定自已设计线路, 自主制作线路板.
- 线路板第二次尝试
选择新的接口方式: 使用4芯及6芯电话线接口.
与树莓派接口使用40针排线接口
其它辅助接口使用杜邦接口, 根据实际使用情况进行物理截取, 本例中使用一个5针, 一个10针. 5针用来接两路电路, 10针用来接8路继电器.
扩展版在原理上较为简单.使用EAGLE8.2.1进行设计原理图与bcd图.
第一版原理图:
第一版 BCD图
图纸的完成只是困难的第一步(而且第一版的图纸有致命错误), 怎么样把图纸转化为线路板对于手工制作来说才是真正的难点.
手工制作线路板的方式大概有三种:
- 感光板法
- 热转印法
- PCB雕刻机法
前两种方法经过研究学习, 步骤过于复杂, 掌握难度较大故选择第三种方法. 但是当实操雕刻机时, 相对于前两种方法, 雕刻机的难度虽把动手的困难转移到操作软件上, 难过还是要比想象中多的多
PCB雕刻机实拍
将EAGLE制作的BCD图转化为雕刻机G代码(刀路图)
使用雕刻软件控制雕刻机雕刻
但是经历了次次断刀, 简化BCD图(双层变单层)等等最终还是以失败告终.
以上是失败过程:
雕刻视频(双击播放), 切刀过深失败:
切刀深度过深, 作废覆铜板
下刀太浅 废覆铜板
一边深一边浅作废覆铜板
- 扩展板制作失败总结
经过以上种种试验, 最终以失败告终, 主要有两个最大技术难点. 一是雕刻精度无法达到要求. 二是覆铜板不平造成的雕刻深度时大时小. 为节约研发成本放弃自已制作扩展板. 采用第三方代工制作. 虽然在时间和调试性受限, 但第三方上能很好出来成品.
- 第一版成品失败
未焊接线路板
焊接后
在第一版中出现了以下问题:
- 4芯电话母座与6芯电话母座针角问题不能焊接在同侧
- 40针排线没有做镜象, 不能与电话母座焊接到两侧
- 由于电压取值错误(本应取5V电压, 实取3V电压), 使主控板树莓派烧掉两块
烧坏的树莓派
- 第二版成品
- 外壳设计展望
在完成扩展板设计与制作之后, 将进行外壳重新设计, 此次外壳有望达到理解的尺寸. 控制电源接口也将重新选择.
新的电源接口
购买的外壳制作机器, 激光雕刻机, 会为制作更复杂外壳带来很多方便. 在前期的测试过程中没有什么问题.
- 总体总结及其它
目前为止, 扩展板焊接已经完成. 进行周边设备接入测试工作.
周边设备, 电源220V转5V进行升级, 新的转化模块:
对应参数: 负载电流得以提升.
水位传感器采用带耳设计, 方便磁铁固定(还未验证)
软件部分在硬件重新设计之后将会很快完成, 工作量并不会太大.
以上是目前研发情况.
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