管P石墨舟印改善 告

背景:近期舟印明显增多(1.3%),已严重影响整体EL良率;

汇总:

1.高频 警EL舟印比例6%;

2.舟饱和不充分EL舟印比例4.2%;

3.背面抛光效果差,背P膜色不均匀EL舟印2.68%;

4.待工艺40min,舟印比例17.34%,石墨舟待机3H(8.3%)和5H均会导致EL舟印比例16.9%

5.背膜颜色异常(用错工艺或高频后未补镀,颜色发黄、发白),导致EL整体发黑;

6.更换新陶瓷桨舟印比例96.5%;

解决措施

1. 减少高频 警现象,需设备部门协助处理(1月份高频 警平均天36次);

2. 石墨舟饱和过程中 警通知工艺处理,上线前需检查饱和效果异常及时下线处理;

4. 在线石墨舟待工艺舟需保证30min内进管工艺,在线石墨舟空置超1h需空舟运行后使用;

5. 新舟上线需在线空运行;

6. 设备更换陶瓷桨及硬件,软件更换完成后需通知工艺确认;

7. 生产进出舟拍舟检查,上下料检查膜色异常禁止下传;

8. 工艺监控升温效果及均匀性调整;

数据分析-正P高频 警

小结:

1. 正P高频 警舟印占比4.61%;

措施:

1.生产进出舟拍舟检查;

2.石墨舟标准化管理,异常卡点、校准问题及时整改;

3.机械手调位调整,较少掉片、碎片异常;

背P高频 警

小结:1. 背P10高频 警,舟印占比6.36%;

解决措施:

1.进出舟拍舟检查,碎片及时清理;

调整点位、解决校准及卡点异常,减少掉片;

小结:

1.背P高频 警工艺保持15Min后,舟印占比8.8%;

解决措施:

1. 背P高频 警后,应立刻处理,尽可能的减少工艺保持时间。

小结:

1.舟饱和效果不好,EL舟印比例4.22%;

解决措施:

1. 饱和时异常及时通知工艺处理,未饱和好禁止上线使用;

小结:

1.背面膜色不均匀,舟印占比2.68%;

解决措施:

1.优化镀膜工艺参数,点检升温效果;

2.碱抛保证背抛光反射率均匀性;

1. 背面膜色异常偏黄/偏青会导致EL舟印;

解决措施:

1.上下料检查异常片及时隔离通知工艺处理;

2.更改程序软件防止用错工艺;

1.待工艺40min,舟印比例17.34%;

解决措施:

1.控制生产节奏,设备异常时及时单卸烘舟,或挪移到其他机台工艺;

2.控制机台内舟使用数量(按规定数量使用);

石墨舟静置暂存架上3H后,舟印比例8.25%;

解决措施:

1.新舟上线空舟运行工艺;

待置时间较长舟单卸空舟运行;

石墨舟静置暂存架上5H后,舟印比例16.92%;

解决措施:

1.新舟上线空舟运行工艺;

待置时间较长舟单卸空舟运行;

.更换新陶瓷桨后,舟印比例93.5%,EL整体发黑;

解决措施:

1. 更换陶瓷桨后需饱和烘烤陶瓷桨,验证合格后交付生产;

结论:

1.高频 警EL舟印比例6%;

2.舟饱和不充分EL舟印比例4.2%;

3.背面抛光效果差,背P膜色不均匀EL舟印2.68%;

4.待工艺40min,舟印比例17.34%,石墨舟待机3H(8.3%)和5H均会导致EL舟印比例16.9%

5.背膜颜色异常(用错工艺或高频后未补镀,颜色发黄、发白),导致EL整体发黑;

6.更换新陶瓷桨舟印比例96.5%;

解决&预防措施:

1. 减少高频 警现象,需设备部门协助处理(1月份高频 警平均天36次);

2. 石墨舟饱和过程中 警通知工艺处理,上线前需检查饱和效果异常及时下线处理;

4. 在线石墨舟待工艺舟需保证30min内进管工艺,在线石墨舟空置超1h需空舟运行后使用;

5. 新舟上线需在线空运行;

6. 设备更换陶瓷桨及硬件,软件更换完成后需通知工艺确认;

7. 生产进出舟拍舟检查,上下料检查膜色异常禁止下传;

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